配電箱噴涂流水線設(shè)備助力解決痛點(diǎn)難題的3個(gè)成功案例!
案例一:配電箱噴涂流水線突破邊角覆蓋率難題?
某大型電氣設(shè)備制造企業(yè),長(zhǎng)期受配電箱邊角噴涂覆蓋率不足困擾。在采用定制化噴槍布局前,箱體邊角處涂層厚度僅為平面的 60%,戶外使用一年后,邊角便出現(xiàn)銹蝕跡象。企業(yè)引入專(zhuān)業(yè)設(shè)備團(tuán)隊(duì),依據(jù)配電箱結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)了多角度可調(diào)節(jié)噴槍支架,配合智能編程系統(tǒng),能在噴涂時(shí)自動(dòng)調(diào)整噴槍角度。經(jīng)實(shí)際測(cè)試,整改后邊角涂層厚度與平面基本一致,偏差控制在 3% 以?xún)?nèi)。產(chǎn)品投入市場(chǎng)三年,未再出現(xiàn)因邊角銹蝕導(dǎo)致的質(zhì)量投訴,大大提升了品牌口碑與產(chǎn)品使用壽命。?
案例二:配電箱噴涂設(shè)備的消除色差與橘皮效應(yīng)?
一家專(zhuān)注于配電箱生產(chǎn)的中型企業(yè),在批量訂單生產(chǎn)中,頻繁遭遇色差與橘皮問(wèn)題,退貨率高達(dá) 15%。企業(yè)深入排查,發(fā)現(xiàn)粉末流化桶內(nèi)部結(jié)構(gòu)老化,致使粉末流化不穩(wěn)定,同時(shí)固化爐溫控系統(tǒng)精度低,爐內(nèi)溫差達(dá) ±12℃。企業(yè)果斷更換新型流化桶,優(yōu)化內(nèi)部流化路徑,并安裝高精度閉環(huán)溫控系統(tǒng),將溫差精準(zhǔn)控制在 ±2℃內(nèi)。此外,添置自動(dòng)篩粉設(shè)備,每批次粉末使用前進(jìn)行篩選。改進(jìn)后,產(chǎn)品色差肉眼難以分辨,橘皮現(xiàn)象近乎消失,產(chǎn)品一次性合格率從 70% 躍升至 95%,生產(chǎn)效率大幅提升,成本顯著降低。?
案例三:配電箱噴涂線設(shè)備的平衡效率與能耗?
某老牌電氣公司,傳統(tǒng)配電箱噴塑線換色耗時(shí)久、粉末浪費(fèi)嚴(yán)重。每次換色需停機(jī) 40 分鐘進(jìn)行人工清理,粉末回收率僅 80%。為解決這一問(wèn)題,企業(yè)安裝了帶有快速換色模塊的柜體噴涂流水線。該模塊具備一鍵清槍功能,配合管道自動(dòng)吹掃系統(tǒng),換色時(shí)間縮短至 12 分鐘。同時(shí),升級(jí)為大旋風(fēng)回收系統(tǒng),粉末利用率提升至 96%。以每月 20 次換色計(jì)算,每月節(jié)省生產(chǎn)時(shí)間超 10 小時(shí),粉末原料成本降低 20%,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)效率與經(jīng)濟(jì)效益的雙重飛躍,在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中搶占先機(jī)。?
江蘇噴涂設(shè)備生產(chǎn)廠家新月涂裝33年專(zhuān)注于金屬粉末噴涂流水線制造與研發(fā),“制造者+使用者”的雙重身份加持,多維度的站在客戶角度體驗(yàn),只為將更好的設(shè)備提供給客戶朋友們!